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    除濕機系統降低排氣溫度的具體分析

    作者:CEO 時(shí)間:2023-01-26

    信息摘要:針對目前除濕機制冷系統在惡劣的工況下運行時(shí),壓縮機排氣溫度過(guò)高可能導致機器損耗增加,機器壽命減少,甚至會(huì )引起火災等問(wèn)題。同時(shí),惡劣工況下壓縮機的排氣溫度過(guò)高,則對壓縮機的可靠性是一個(gè)很大的課題,將會(huì )出現加快潤滑油的劣化、加快壓縮機中各種樹(shù)酯材料的劣化以及降低潤滑油的黏度使軸承的磨損加大等問(wèn)題。因此,對控制惡劣工況下壓縮機排氣溫度值至關(guān)重要。(1)除濕機排

    除濕機系統降低排氣溫度的具體分析

    除濕機系統降低排氣溫度的具體分析

      針對目前除濕機制冷系統在惡劣的工況下運行時(shí),壓縮機排氣溫度過(guò)高可能導致機器損耗增加,機器壽命減少,甚至會(huì )引起火災等問(wèn)題。同時(shí),惡劣工況下壓縮機的排氣溫度過(guò)高,則對壓縮機的可靠性是一個(gè)很大的課題,將會(huì )出現加快潤滑油的劣化、加快壓縮機中各種樹(shù)酯材料的劣化以及降低潤滑油的黏度使軸承的磨損加大等問(wèn)題。因此,對控制惡劣工況下壓縮機排氣溫度值至關(guān)重要。

     ?。?)除濕機排氣溫度主要受吸氣溫度和冷凝溫度的影響。吸氣溫度或冷凝溫度升高,排氣溫度也相應上升,因此要控制吸氣溫度和冷凝溫度,才能穩定排氣溫度。

      由制冷劑的Ph圖可以得到,在過(guò)熱區,過(guò)熱度越大,其等熵線(xiàn)的斜率越小。如果Aqo/Awo冷凝溫度是制冷劑的過(guò)熱蒸氣在冷凝器內放熱后凝結為液體時(shí)的溫度。降低冷凝溫度可采用以下方法:B.提高電機轉速、增加風(fēng)量。優(yōu)點(diǎn)是排氣溫度下降、除濕量增加;缺點(diǎn)是功率增加、噪音加大。

     ?。?)依據制冷熱力學(xué)特性分析排氣溫度特性,循環(huán)所消耗的功為:W為循環(huán)所消耗的功、Q為制冷量、s為能效比。在逆卡諾循環(huán)中,如所示。高溫熱源溫度為T(mén),制冷劑向高溫熱源放熱時(shí)的溫度為T(mén)K;低溫熱源的溫度為T(mén),制冷劑向低溫熱源吸熱時(shí)的溫度為T(mén)……

      由1.1公式與1.2公式合并可以得出若制冷量Q及低溫熱源吸熱時(shí)的溫度T.不變,循環(huán)消耗功W下降,制冷劑向高溫熱源放熱時(shí)的溫度為1\同時(shí)下降。因此可采用減短毛細管,減冷媒的方式,從而消耗功下降導致除濕機排氣溫度降低。

     ?。?)考慮排氣溫度與潤滑劑之間的關(guān)系。在運行狀態(tài)下,潤滑油應當有適當的粘度。

      技術(shù)理論比熱容比和排氣溫度的關(guān)系粘度過(guò)小實(shí)現不了潤滑的目的,粘度過(guò)大,摩擦阻力過(guò)大,壓縮機功耗增大。由于制冷壓縮機在工作中有高壓排出的高溫氣體,希望此時(shí)油的粘度不要降得太小……因此,采用調整壓縮機內潤滑油含量的方式降低排氣溫度。

     ?。?)依據制冷劑性質(zhì)分析。

      各種制冷劑的容積制冷量以及比熱容比和排氣溫度的關(guān)系。從中可以看到,除濕機制冷劑在容積制冷量、排氣溫度和比熱容比上有一定的內在關(guān)系。比熱容比越大,排氣溫度就越高。因此,在條件允許的情況下,采用更換制冷齊U的方式可降低排氣溫度(1)采用減短毛細管,減冷媒的方式,從而消耗功下降導致排氣溫度降低。

      在額定工況下,重新調整除濕機系統,原系統毛細管長(cháng)度為0.9X400X1,額定除濕量為:890g/h,額定能效比為1.85.調整除濕機系統額定工況下匹配數據如表1所示。依據表1匹配數據,內接1.0X400X1毛細管,驗證在惡劣工況35*C/31.8*C下,連續運行2h,停機2min后,再啟動(dòng)連續運行lh,排氣溫度為106.4T:,較系統調整前排氣溫度110.6T:下降了(2)采用增加冷媒減小過(guò)負荷工況下的過(guò)熱。

      溫度99.4*C,較系統調整前排氣溫度110.6*C下降了11.2*C;在額定除濕量工況下,測額定除濕量為635g/h,功率542W,C0P1.17,無(wú)法滿(mǎn)足額定能效比C0P1.85要求。

     ?。?)采用更換新壓縮機,調整壓縮機內潤滑油的方式降低排氣溫度。

      在方案1的基礎上,更換新壓縮機。在毛細管長(cháng)度換算后毛細管長(cháng)度除濕量(g/h)功率排氣吸氣35TV31.8*C工況下,排氣溫度為99*C,與方案1的排氣溫度106.4*C對比下降了7.4*C,與系統調整前排氣溫度110.6.(:對比下降了11.6……

      此時(shí)復測額定工況下,除濕機除濕量為948g/h,滿(mǎn)足任務(wù)單890g/h要求,排氣溫度為除濕機制冷系統在保證額定工況滿(mǎn)足額定除濕量要求的基礎上,先通過(guò)減短毛細管、減冷媒的方式,將排氣溫度由76.2°C下降為71.4°C(額定工況),在惡劣工況35°C/31.8°C下,排氣溫度由110.6T:下降了106.4T:。然后再通過(guò)核查原實(shí)驗樣機情況,考慮調整壓縮機內潤滑油含量,在35°C/31.8°C工況下,排氣溫度由110.6°C下降到99.,復測額定工況下,除濕機除濕量為948g/h,滿(mǎn)足任務(wù)單890g/h要求,排氣溫度為66.7X:。

      目前減小壓縮機排氣溫度的方法有如下:

      方法1,加大蒸發(fā)器、加大冷凝器、提高電機轉速、增加風(fēng)量。

      方法2,采用減短毛細管,減冷媒的方式,降消耗功從而降低排氣溫度。

      方法3,增加冷媒減/|被負荷工況下的過(guò)熱度。

      方法4,調整壓縮機內潤滑油的方式降低排氣溫度。

      方法5,更換制冷劑降低排氣溫度。

      從理論分析上看,降低壓縮機排氣溫度有很多方法,主要考慮除濕機制冷系統的實(shí)際情況,才能確定降低排氣溫度的方案。

      

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